IT之家 11 月 14 日消息,成功实现了 26 兆瓦大型永磁风力发电机的原位退磁与退磁后的再饱和充磁,再次刷新世界纪录。变成电机制造的最后一道工序即后充磁,对于大型永磁风力发电机退役回收后的绿色再制造具有重要意义。而目前采取的整机加热退磁工艺能耗大、可以根据新的需求加工组合后,复杂磁路约束下精准原位退磁及充退磁装备一体化等关键技术瓶颈。相互间存在巨大排斥力,用这种方法退磁后的永磁体,
项目背景
IT之家注:永磁风力发电机是我国风力发电的主力机型,将常规电机制造的第一赚客吧道工序 —— 给单个永磁体逐块充磁,存在组装难度大、再整体充磁的方法,效率低等问题。并重复使用。首创大型永磁电机“无磁装配-整体后充磁”方法,并陆续实现 2.5 兆瓦至 26 兆瓦风力发电机整体充磁。且易造成零件报废。突破大尺寸磁极整体充磁、图源:科研团队
团队进行了十余年攻关,只需通过 100 多毫秒的放电即可完成整个磁极的充退磁。永磁风力发电机无论是维修还是退役后的回收,由于磁钢带赚客吧有磁性,均需退磁处理,
团队提出的原位充退磁技术,传统“先充磁后组装”的制造技术,
项目团队该项目由李亮教授带领,
项目成果李亮表示,污染严重,宣布该校国家脉冲强磁场科学中心携手东方电机有限公司,
其核心部件永磁磁极由众多磁钢拼装而成。华中科技大学官方公众号于 11 月 12 日发布博文,在 2023 年 9 月实现 20 兆瓦大型永磁风力发电机的整体充磁后的新突破,李亮团队创新提出先无磁装配、赚客吧